試験依頼:製造工程(熱処理・冷間脆化処理を含む)における残留応力緩和効果の評価
材質とプロセス:シリンダーボディは20CrMo製、ピストンは20Cr2Ni4Mo(26V)製です。どちらも浸炭焼入れ、焼入れ、超低温処理が施されています。
日付: 2024年12月12日
1. 顧客の製品と問題点:
1.1製品:(1~3年でコスト回収!!)
ピストン、シリンダー スリーブ、ハンマー コアなどの油圧ブレーカー製品。
1.2問題点:
1.2.1 ひび割れと破損:
ピストンとシリンダースリーブは頻繁に亀裂や破損が発生し、顧客が
苦情と罰金。罰金1件につき約20万元の費用が発生します。
1.2.2 高い動作ストレス:実際のエンジニアリングアプリケーションでは、ピストンは何万回も往復運動を行う。
毎日動かすと、大きな摩耗とストレスがかかります。
1.2.3根本原因:製品の残留応力を、製造前後で効果的に定量化できない。
製造プロセス。
データ不足:残留応力レベルを監視および調整するための測定可能なデータがない。不十分である。
データに基づく洞察により、製造パラメータを改良し、最適化します。
1.オンサイトテスト能力
基材ゼロポイント加工後完成品
の能力とパフォーマンス評価
インデンテーション機器(顧客の試験に対する直感的な認識)
特徴)
2. 3シリンダーボディの残留応力試験と評価
2.1母材と加工品の降伏強度試験:材料20Cr2Ni4Mo
(26V)

ピストンベース材料の降伏強度: 865 MPa 熱処理および冷間脆化処理後の完成品の降伏強度: 2014 MPa
2.2 シリンダー本体の降伏強度試験:材質20CrMo


降伏強度試験:1886 MPa
2.3 シリンダーボディの残留応力試験と評価

基材ゼロポイント加工後完成品

2.4.残留応力試験結果:
2.4.1 ベース材料(0点)とベース材料のデータを統合した後の試験結果
加工品(1点)では、-474 MPaの値を示します。(これは残留圧縮応力を表します)。
2.4.2 顧客は結果に非常に満足していました。テスト結果のマイナス値は
残留圧縮応力の存在を示しており、これは彼の理解と一致しています。
2.4.3残留応力試験では降伏強度の値を基準とします。
A. 残留応力処理効果が不十分であることを示す指標は、降伏強度×80%である。
(さらなる処理と最適化が必要です)。
B. 残留応力処理効果が良好であることを示す指標は、降伏強度×30%(理想的な効果)です。
3. 顧客からのフィードバックと招待(第2フェーズ)2025年3月、評価
プロセス処理前後の残留応力試験結果。
3.1 現地テストを通じて、お客様は当社の機器を明確に理解し、
テスト機能と性能に満足しています。(製品に対する肯定的なフィードバック)
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